平江抽水蓄能电站首次双节压力钢管溜放成功 | |||||
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12月4日,平江抽水蓄能电站1号引水下斜井双节压力钢管成功溜放到位,为后续工程顺利推进筑牢根基,彰显了项目建设的统筹能力与技术实力。 因引水斜井坡度陡峭、空间受限,传统单节钢管安装工序繁琐、效率低下,高空作业安全风险突出。双节溜放保障精度的同时提升效率。通过提前将双节钢管在中平洞拼装工位组对焊接,利用卷扬机系统将其平稳牵引、溜放至安装位置。 为确保作业高效有序,项目部以“精细化管理”为核心,构建全流程管控体系。针对钢管组对、焊接作业、牵引滑移、溜放等关键施工环节,建立全工序技术监督,通过全过程数据追踪、工艺参数复核、作业质量巡检等方式,严格落实施工方案及技术规范要求,确保各工序操作标准化、流程化,从源头把控工程质量;在安全管理上,布设智能监控系统,实时监测钢管受力状态与滑移轨迹,在斜井关键位置设置安全警戒区,安排专人值守,严禁无关人员进入作业区域;在设备管理上,对卷扬机、导向装置等核心设备进行全面检修调试,建立设备运行台账,确保设备性能稳定可靠。同时,执行“班前会、班中检查、班后总结”制度,及时梳理当日作业情况,动态优化施工方案,实现作业全过程闭环管理。 此次双节压力钢管溜放的成功,以“组织严谨、管理精细、协调高效”的统筹能力,实现了施工效率与安全标准双提升。项目部将总结此次作业经验,把成熟的组织模式与技术方法推广至后续施工中,持续推进工程建设,为电站早日投产发电贡献力量。 | |||||
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